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技術(shù)扎實(shí)業(yè)務(wù)強(qiáng) 勤學(xué)好思肯鉆研

發(fā)布時(shí)間:2022-08-15      來(lái)源:

科研能手梁倍瑋_副本.jpg

—— 記新華粵集團(tuán)2021年度科研能手  梁倍瑋先進(jìn)事跡

  梁倍瑋,男,2012年7月進(jìn)入廣東新華粵石化集團(tuán)股份公司,在茂名華粵華信石化有限公司先后擔(dān)任設(shè)備員、工藝員,現(xiàn)任化工科技分公司工藝總監(jiān)助理。擔(dān)任助理崗位以來(lái),梁倍瑋同志始終秉承服務(wù)新華粵集團(tuán)的理念,認(rèn)同“六為四共”核心價(jià)值觀,刻苦鉆研業(yè)務(wù),兢兢業(yè)業(yè),積極參加到化工分公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)工作中,通過(guò)將理論和實(shí)踐相結(jié)合的方式,為生產(chǎn)裝置消除了安全隱患及提升了經(jīng)濟(jì)效益。

  一、深入分析,成功解決水汽提塔堵塞問(wèn)題

  2020年6月,抽提裝置脫膠系統(tǒng)水汽提塔T305塔底泵P317頻繁出現(xiàn)泵軸承膠質(zhì)較多導(dǎo)致電流過(guò)大和再沸器堵塞問(wèn)題,影響脫膠系統(tǒng)正常運(yùn)行。梁倍瑋同志為了解決這些問(wèn)題,他深入分析整個(gè)脫膠系統(tǒng)的物料組成和走向,考慮各個(gè)影響因素,并委托機(jī)構(gòu)檢測(cè)溶劑水的組分,最后發(fā)現(xiàn)溶劑水中含有少量聚苯乙烯,因此判斷堵塞原因?yàn)樵辖M成變化導(dǎo)致抽余油夾帶部分苯乙烯進(jìn)入脫膠系統(tǒng),而T305頂部分物料在塔內(nèi)打循環(huán),導(dǎo)致夾帶的約7%苯乙烯等不飽和組分在系統(tǒng)中循環(huán)加熱,在高溫下聚合成低分子量的聚苯乙烯,最終導(dǎo)致屏蔽泵軸承堵塞。確認(rèn)堵塞原因后,梁倍瑋同志建議制定措施降低抽余油中苯乙烯含量,并對(duì)T305回流罐的汽提水進(jìn)行定期排放,同時(shí)在再沸器設(shè)置排液線和泵入口沖洗線,最終解決了因苯乙烯在脫膠系統(tǒng)中循環(huán)加熱造成膠質(zhì)堵塞的問(wèn)題,確保了脫膠系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行。

  二、攻堅(jiān)克難,解決換熱器和分離罐腐蝕難題

  2018年年底至今,碳九2#精制換熱器和熱高壓分離罐底部一直存在腐蝕的問(wèn)題,工藝組與設(shè)備組多次聯(lián)合討論都無(wú)法解決問(wèn)題。2021年2月,化工分公司班子多番研究后,決定由梁倍瑋同志專人負(fù)責(zé)深入研究分析,解決設(shè)備腐蝕問(wèn)題。梁倍瑋同志接到任務(wù)后,立即扎根現(xiàn)場(chǎng),從換熱器和熱高壓分離罐各部位著手研究,并外委檢測(cè)。他通過(guò)對(duì)催化劑的含量表征、設(shè)備銹皮及水樣組成進(jìn)行綜合分析,最終確認(rèn)原因?yàn)?#精制催化劑的硫含量和氟含量偏高,導(dǎo)致催化劑的活性及脫硫效果隨之偏高,當(dāng)精碳九通過(guò)催化劑表面時(shí)與氫氣發(fā)生加成反應(yīng),精碳九組分中的有機(jī)硫由于催化劑有脫硫作用生成硫化氫導(dǎo)致出現(xiàn)腐蝕的情況,此腐蝕現(xiàn)象為濕硫化氫腐蝕。確認(rèn)原因后,梁倍瑋同志采取了將 2#精制循環(huán)氫換熱器材質(zhì)升級(jí)為304材質(zhì)、注緩蝕劑和中和劑、提高脫水罐排水頻次等防腐措施,最終解決了換熱器和熱高壓分離罐腐蝕問(wèn)題,確保了精制單元安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

  三、敢于嘗試,成功將污油中的乳化物轉(zhuǎn)為產(chǎn)品出廠

  化工分公司的隔油池,由于歷年沉積,污油中有一層黏稠狀的乳化物。這些乳化物難以分層并且存量很大,如果當(dāng)做固廢處理將產(chǎn)生高額的處理費(fèi)用;若抽至乙烯進(jìn)行污水處理可能導(dǎo)致污水不達(dá)標(biāo)。在環(huán)保態(tài)勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻的情況下,乳化物急需處理。2021年3月,梁倍瑋同志攬下了這項(xiàng)艱難的工作。經(jīng)過(guò)對(duì)乳化物進(jìn)行物理、化學(xué)分析后,梁倍瑋同志決定做一個(gè)試驗(yàn)。試驗(yàn)如果成功,則乳化物在處理過(guò)程中則不會(huì)產(chǎn)生固廢,還可混入油品中當(dāng)?shù)透絻r(jià)值產(chǎn)品出廠。梁倍瑋同志從實(shí)驗(yàn)室借來(lái)部分工具,測(cè)出乳化物中約有72%左右的水。他決定將乳化物在化驗(yàn)工具中嘗試靜置脫水實(shí)驗(yàn)。試驗(yàn)成功后,梁倍瑋同志立即與工藝組討論,最后決定利用裝置中閑置塔進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)成果。在擴(kuò)大試驗(yàn)過(guò)程中,由于乳化物的粘度較大,流動(dòng)性差,脫水效果不好。在試驗(yàn)失敗后,他利用自身多年的化工知識(shí),決定嘗試用塔底焦油或粗碳九與乳化物按6:4比例循環(huán)混合,增強(qiáng)乳化物的流動(dòng)性后,再抽至脫水塔中進(jìn)行脫水操作。最終混合后的乳化物成功脫水,脫水后的聚合物混入塔底焦油中一同出廠,使污油成為了創(chuàng)效產(chǎn)品。截止2021年11月份,化工分公司已回收處理乳化物22罐(約77噸),節(jié)省了約26.9萬(wàn)元的固廢處理費(fèi)用,不僅改善了現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境氣味,還變廢為寶,增創(chuàng)效益。

  四、科技創(chuàng)新,成功將低分罐不凝氣回收利用

  精制單元的產(chǎn)品低壓分離罐D(zhuǎn)3202和D4202的尾氣經(jīng)壓控閥后一直以來(lái)都是直接排入火炬線燃燒的。在“雙控”態(tài)勢(shì)如此嚴(yán)峻的情況下,直接燃燒屬于極其浪費(fèi)的操作。2021年10月,梁倍瑋同志憑借對(duì)精制單元工藝流程的了解,對(duì)尾氣外委分析數(shù)據(jù)進(jìn)行了深入的分析后,發(fā)現(xiàn)不凝氣中含有約46%的氫氣和10%左右的C3~C5組分。如果尾氣繼續(xù)直接排入火炬,兩套精制的低分罐將浪費(fèi)40~60Kg/h的不凝氣,這是一筆巨大的浪費(fèi)。梁倍瑋同志經(jīng)過(guò)認(rèn)真思考后,決定對(duì)尾氣系統(tǒng)進(jìn)行改造,回收其中的不凝氣作為燃料,從而降低瓦斯的用量。經(jīng)過(guò)系列改造后,新的尾氣系統(tǒng)終于完成,并于當(dāng)年10月26日正式投用。改造達(dá)到預(yù)期的節(jié)能效果,預(yù)計(jì)每年可節(jié)省瓦斯量384噸,折合603.41噸標(biāo)煤,每年可節(jié)省費(fèi)用117.71萬(wàn)元。此項(xiàng)改造不僅為公司節(jié)省了生產(chǎn)成本,還符合當(dāng)前緊張的能耗雙控形勢(shì),為未來(lái)的碳排放和能源指標(biāo)做出了貢獻(xiàn)。

  正所謂一分耕耘,一分收獲。盡管在9年的工作歷程里,梁倍瑋同志取得了一定的成績(jī),贏得了領(lǐng)導(dǎo)和下屬的一致信賴和稱贊,但他始終能知不足、不知足。今后,他表示將會(huì)一如既往地立足本職崗位,精益求精、扎扎實(shí)實(shí)做好本職工作,為把新華粵建設(shè)成全國(guó)化工裂解C8以上重組分深度優(yōu)化綜合利用頭部企業(yè)貢獻(xiàn)自己的光和熱。(何偉連)


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